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中压变频技术在电厂送风机上的应用

作者:离心风机    更新时间:2012-05-25    点击次数:2854次

1前言
    随着电力工业的迅猛发展,电力的供需矛盾逐步得到了缓解,同时随之而来的是电网的峰谷差越来越大,大机组的调峰任务加重。随着国电公司的改革深入,各电厂竞价上网成为必然趋势,因此,提高机组自动化水平、节能降耗工作成为各电厂需要解决的当务之急,减少厂用电以降低成本为火电厂所重视,科技进步和变频技术的发展使中压变频器在火电厂的应用逐步增多。本文通过介绍湖北黄石发电股份有限公司#209炉甲侧送风机变频改造项目(湖北电网******台6kV电机变频改造项目),说明中压变频技术在电厂应用的可行性和产生的效益。

2送风机变频改造情况

    2.1改造前状况湖北黄石发电股份有限公司前身为黄石电厂,始建于1945 年,#209机组(200MW)于1993年三期扩建时投产,由于调峰任务重,常带140MW~180MW负荷运行。该机组配置两台AL-R252离心式送风机,靠调节送风机挡板来控制锅炉进风量,以适应机组负荷变化。当机组在额定负荷下运行时,风机效率较为理想,但当机组降负荷运行时,一部分功率被消耗在挡板上,且机组负荷越低,消耗在挡板上的功率越大,从而使风机效率随机组负荷降低而迅速下降。

     该系统在运行过程中还存在一些其它问题:

    (1)挡板动作迟缓,手动时运行人员操作不灵活,而且操作不当会造成送风机振动,投自动运行时,很难满足******调节品质;

    (2)送风机挡板执行机构故障较多,不能适应长期频繁调节,使送风机调节系统一直不能正常投入自动运行;

    (3)送风电机在启动时,采用直接启动方式,启动电流为额定电流的5~7倍,电机受到的机械、电气冲击较大,经常发生转子笼条断裂事故;

   (4)电机容量比送风机额定出力大,多余容量不能利用,浪费了电能;

   (5)挡板受冲击较严重。

    为此,决定对甲侧送风机控制系统进行改造,利用电机变频调速方法实现送风量控制,达到节能和实现稳定控制的目的。

2.2改造方案简介

    #209炉甲侧送风电机为普通国产电机,主要参数如下:型号为YKK630-6,额定功率为1250kW,6极,额定电压为6kV,额定电流为145A,额定频率为50Hz,额定转速为985r/min,绝缘等级为F级。

    2002年3月初完成了#209炉甲侧送风机变频改造项目,在电机与开关之间增加了一套中压变频装置,并保留了原有工频回路做旁路。改造后系统由四大部分组成:中压变频器、隔离变压器、电机和开关,电气接线图如图1所示。

 图中,PF7000变频器为罗克韦尔自动化公司(Rockwell Automation)生产的Powerflex7000中压变频器,它是该系统的核心。该变频器为电流型,整流器为18脉冲,输入电压6kV,输出电压 0~6kV,该产品利用CSI-PWM的成熟技术,采用新一代功率器件——SGCT,功率结构模块化,具有输入、输出波形好、可以实现能量反馈给6kV母线、可靠性高、使用简单和维护方便等特点。隔离变压器为18脉冲、1750kVA干式变压器,主要起移相作用(次级线圈三个绕组,一组三角形接法,另两组延边三角形接法产生20º相移)。隔离变压器的保护由进线开关完成,PF7000变频器配置的保护有过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、超频保护、功率模块的过热保护、瞬时停电保护等,电机的保护由变频器承担,包括过载、短路、接地和堵转等。

    PF7000 变频器人机接口为PanelView-550操作员终端(40字符/16行LCD),变频器的状态、输入输出变量、自诊断结果、故障报警等信息均可显示在屏幕上,通过终端上的键盘可进行参数设置及工作方式的组态。变频器与#209机组DCS系统配合完好:变频器提供24个DI、DO点,其中16个DI、 DO可软件设置其内容,DI用于接受现场或DCS系统的操作指令,DO可将变频器状态及故障报警信号送给现场或DCS系统,DI、DO还用于与控制设备之间的互锁控制;变频器还提供4~20mAAI和AO接口,用于速度、电流、电压、功率等变量信号的显示和监控。
   由于采用18 脉冲整流,可对17次以下的高次谐波进行有效的抑制,总体谐波畸变THD小于4%,满足IEEE-519-1992及GB/145493-93谐波标准的规定,不需加滤波环节。逆变采用CSI-PWM技术,输出无dv/dt及di/dt的产生,输出电压、电流波形非常接近正弦波,可直接带普通国产电机运行。
3送风机变频改造效益分析
   交流电动机的调速方法,可从以下公式分析
n=(60f/P)×(1-S) r/min
式中n-----电动机转速
f-----电动机定子供电频率
P-----电动机极对数
S-----电动机转差率
    由上式可知,如果均匀地改变电动机定子供电频率,可以平滑地改变电动机的同步转速,实际上,在改变供电频率的同时,还需要维持电机磁通恒定,即保持电动机的输出力矩不变,因此,在电动机调速过程中,应保持定子供电电压和频率的比值U/f为一定值。改变频率的调速属于转差率基本不变、同步转速和电动机理想转速同步变化条件下的调速。所以,变频调速的调速精度、功率因数和效率都较高,容易实现闭环自动控制。
    根据风机相似定律:Ng/Nb=(ng/nb)3,功率与电机转速的立方成正比,风机的风量与转速成正比,当转速降低时,风机所消耗的电功率按3次方比例关系下降。在机组低负荷情况下,对风量的需求相对较少,例如,要求风量在80%的情况下,采用变频控制时,电机消耗的功率=(80%)3≈50%,而采用挡板调节风量时,电机消耗的功率约为90%,能量流失严重。由此可见,采用变频调节后,入口挡板全开,几乎消除了挡板节流阻力,节能************。
3.1理论计算
    主要技术数据如下:电机功率为1250kW,电机效率为95%,cosø=0.85,变频系统(含隔离变压器、PF7000变频器)效率不低于96.5%,在满负荷时,变频系统功率因数≥0.96。根据湖北电网火电机组的实际情况(调峰力度大,机组年利用小时数低),设年运行小时数为5000小时,电价0.3元/度。
 
    下面在风门开度分别为90%、80%、70%和60%的情况下进行效益分析。
(1)挡板控制风量时:
① 风门开度为90%时,根据运行经验,电流为120A左右;
② 风门开度为80%时,根据运行经验,电流为113A左右;
③ 风门开度为70%时,根据运行经验,电流为109A左右;
④ 风门开度为60%时,根据运行经验,电流为107A左右;
P90=√3UI cosø/η=1.732×6×120×0.85/0.95=1116kW
P80=√3UI cosø/η=1.732×6×113×0.85/0.95=1051kW
P70=√3UI cosø/η=1.732×6×109×0.85/0.95=1013kW
P60=√3UI cosø/η=1.732×6×107×0.85/0.95=995kW
(2)变频调速控制风量时:
P90=PN×(Q%)3/ηMV=1250×0.93/0.965=944kW
P80=PN×(Q%)3/ηMV=1250×0.83/0.965=663kW
P70=PN×(Q%)3/ηMV=1250×0.73/0.965=443kW
P60=PN×(Q%)3/ηMV=1250×0.63/0.965=280kW
(3)每年效益:
P90=(1116-944)×5000×0.3=25.8万元
P80=(1051-663)×5000×0.3=58.2万元
P70=(1013-443)×5000×0.3=85.5万元
P60=(995-280)×5000×0.3=107.25万元
3.2实测数据
风门开度 90% 80% 70% 60%
变频容量(kW) 952.3 670.2 451.8 298.2
实测挡板容量(kW) 1054.01 1032.25 1010.53 1002.32
每年效益(万元) 15.26 54.31 83.81 105.62
备注:年运行小时数按5000小时计算,电价按0.3元/度计算


3.3改造前后送风单耗比较
   2002年3月份#209炉送风机单耗为2.02千瓦时/吨汽,在甲侧送风机变频改造前的相同工况下,送风单耗为3.33千瓦时/吨汽,3月份锅炉累计蒸发量251460吨汽,全月节电量为251460×(3.33-2.02)=329412.6千瓦时,3月份#209机组实际运行时间为20天,平均负荷为175.8MW,平均节电量为1.647万度/天,#209机组按每年运行5000小时(约208天)计算,每度电按0.30元计算,每年可产生经济效益102.77万元。
 
    甲侧送风机变频改造后,乙侧送风机运行时挡板一直保持全开,锅炉进风量主要靠甲侧风机变转速调节,乙侧风机的效率总是保持在较高水平,这样,两台送风机的总体效率大大提高了。通过理论计算、实测数据和送风单耗三种方式进行分析,虽然结果有所差异,但从总体上可看出,该项目的节能效果非常明显。
4结束语
    该项目的******意义是节能,采用变频器控制进行驱动后,与原调节风量的方式相比,风机效率稳定在一个较理想的范围内,电动机的能耗大大降低,特别是机组在低负荷运行时,效果更显著。采用变频调速后,提高了机组自动装置的稳定性,为优化燃烧、提高锅炉效率提供了可靠保证。
中压变频器由于节能************,在电力系统中已开始推广,采用变频调速后, 改善了电机的启动性能,电机实现软启动,有效地减少了转子笼条断裂故障,延长了电机,特别是转子鼠笼条的寿命,这是因为电机直接启动的电流约为额定电流的5~7倍,启动时间约为10秒左右,对电机的冲击很大。另外,变频调速时挡板全开,可减少风道的振动与磨损,提高机械寿命。总之,中压变频装置节能效果好、技术******、使用成熟、性能可靠,是理想的节能项目。
(来源:能动信息网)

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